陽極澆鑄

陽極澆鑄

陽極澆鑄工序的澆鑄包、中間包烘烤一直為LPG 摻雜用風烘烤,這種操作方式存在LPG 消耗量大,成本高,易產生低空污染,不利於清潔化生產等弊端。通過分析影響包子質量和LPG 烘烤成本高的因素,對包子製作和烘烤方式進行改進,達到節能降耗,現場環境優良的效果。

簡介

江銅年產30萬t 銅冶煉工程設計規模為300kt/a陰極銅,冶煉工藝流程採用銅精礦蒸汽乾燥—閃速熔煉—PS 轉爐吹煉—迴轉式陽極爐精煉—永久不鏽鋼陰極電解精煉。陽極精煉工序配有2 台630t 迴轉式陽極爐和一套能力為110t/h 的雙圓盤澆鑄機,採用重油為燃料,氧化期鼓入壓縮空氣,還原期鼓入液化石油氣。陽極爐煙氣經餘熱鍋爐回收餘熱後再經脫硫除塵後排放。精煉渣熱態返迴轉爐,澆鑄機澆鑄出的合格陽極板經叉車運往電解車間精煉。

包子使用現狀

陽極爐爐後澆鑄作業時需1 箇中間包和2 個澆鑄包,每次澆鑄前要對中間包和澆鑄包進行烘烤。烘烤是否到位直接影響到澆鑄作業,烘烤時間過短,脫水不到位,高溫銅水進入包子後容易發生“翻包”現象,嚴重時會發生爆炸。烘烤過頭,澆注料容易脫落,影響澆鑄作業。澆鑄包、中間包一直採用LPG 摻雜用風烘烤,這種操作方式存在多種弊端:主要為LPG 消耗量大,成本高。易產生低空污染,不利於清潔化生產。要達到節能降耗,實現清潔生產,需做改進。

影響包子質量和 LPG 烘烤成本高的因素分析

影響包子質量和LPG 烘烤成本高的因素,綜合分析主要有以下四方面:

(1)製作不規範。在包子內拌料製作,耐火材料底部積水多,烘烤前放置在常溫區域,水分難自然蒸發。

(2)包子底部定型耐火磚緻密度高,水分難析出。

(3)LPG 烘烤局部溫度高,水蒸氣急劇析出導致耐火料開裂。

(4)LPG 烘烤,熱利用率低,LPG 浪費量大。

包子製作方式改進

包子內原採用定型磚砌築,磚表層敷鎂鉻質搗打料。通過改進,取消內襯磚改焊筋爪,敷與磚同等厚度的鎂鉻質纖維料,用纖維料替代耐火磚。

改變原烘烤模式,增設一套電加熱裝置,該設備利用水份在100℃以上可汽化的特性,將工件(中間包、澆鑄包)通過平移車裝入爐膛進行加熱,使工件上的水份在高溫下揮發,再通過烘箱頂部的兩個排氣孔將水蒸氣排出爐外,達到對工件的烘乾作用。

實施效果

利用包子內襯耐火材料物理性質相同的特性,烘烤時水分能均勻析出,避免局部過熱導致耐火材料開裂,影響包子質量。實施改進後澆鑄故障率大幅降低。

烘箱4h左右內內部溫度能達到設定值,單爐烘箱用電量為494.85kW·h。

傳統LPG烘烤,每爐次烘烤LPG 使用約為141.9Nm3,使用烘烤箱後,LPG 用量為65Nm3,單爐節約LPG 量76.9Nm3。純LPG 比重為2.5kg/Nm3,單價6300 元/t,烘烤LPG 為LPG 與空氣1∶1 混合氣體。工業用電計0.7元/kW·h。

單爐全用氣烘烤成本:(141.9÷2)×2.5×6300÷1000 = 1117.5 元

單爐用氣節約成本:(76.9÷2)×2.5×6300÷1000 = 605.6 元

單爐用電成本:494.85×0.7 = 346.4 元

單爐節省成本:605.6-346.4 = 259.2 元

總結

通過包子製作方法改進和烘烤設施改造,保障了澆鑄作業穩定,實現了清潔生產。同時能耗指標、冶煉成本均有所下降。該方法在同行業具有一定的推廣價值。

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