萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鋼廠(簡稱萊鋼煉鋼廠)現有40t氧氣頂吹轉爐3座,60t氧氣頂吹轉爐1座,成分控制一直是轉爐生產的重要一環。1999年在精煉平台實施了氬後取樣快速反饋措施,但該措施不能在澆注前有效控制鋼水成分,無法適應快速轉爐生產節奏,未能實現真正意義上的“成分預知預控”。當鋼水成分不合時連鑄機只能斷流停澆,阻礙轉爐、連鑄機作業率的進一步提高,制約鋼鐵料消耗、連鑄機單包連拉爐數、中包耐材消耗、連鑄金屬收得率等經濟技術指標的提高,甚至打亂全廠設備定修計畫。隨著4#轉爐的建成投產,為保障產能最大化,鋼水成分預知預控成為關鍵。為此。通過現場調研攻關,提出並實施了精煉線上成分微調技術。
2精煉線上成分微調技術的研究思路
2.1線上成分微調地點選擇
精煉吹氬平台處於轉爐連鑄快節奏生產的中樞位置,是鋼水供應的必經之路,且配有鋼包餵線設備、鋼包底吹氬系統、鋼水成分數據傳輸系統,因此是線上成分微調的最佳位置。
2.2線上成分微調手段及原理
採用鋼包餵絲機將包芯線快速均勻地餵入鋼水一定深度,在吹氬的動力學條件下,合金迅速溶化並均布於鋼水中,達到快速線上成分微調的效果。
3工業性試驗
3.1合金回收率
試驗鋼種為HRB335。精煉餵線工藝的C、Si、Mn回收率試驗指標見表1。
表1C、Si、Mn回收率試驗指標%
餵線種類
試驗爐數
回收率
錳鐵線
107
96.8
矽鐵線
41
81.2
碳線
52
95.6
3.2工序操作對初樣成分代表性的影響
工藝光譜與爐後光譜的分析結果對比見表2。
表2分析結果對比%
爐號
取樣地點
C
Si
Mn
P
S
3-2579*
精煉(原樣)
0.20
0.38
0.147
0.019
0.041
爐後
0.19
0.40
0.141
0.017
0.38
3-2591
精煉(原樣)
0.22
0.35
0.138
0.015
0.028
爐後
0.23
0.35
0.137
0.017
0.026
3-2527
精煉(原樣)
0.26
0.39
0.148
0.015
0.038
精煉二次分析
0.22
0.40
0.149
0.013
0.031
爐後
0.22
0.41
0.145
0.013
0.030
1-2525
精煉(原樣)
0.22
0.50
0.149
0.015
0.030
爐後
0.22
0.52
0.147
0.016
0.032
2-2711
精煉(原樣)
0.21
0.41
0.147
0.016
0.038
爐後
0.22
0.42
0.146
0.016
0.036
3-2580
精煉(原樣)
0.19
0.37
0.139
0.017
0.043
爐後
0.18
0.39
0.133
0.016
0.037
2-2708
精煉(原樣)
0.21
0.39
0.144
0.019
0.044
爐後
0.21
0.39
0.142
0.019
0.040
註:放鋼過程有未熔化現象。
3.2.1偏差原因分析精煉光譜和爐後光譜有時存在分析偏差,儀器分析誤差允許範圍為:C0.02%,Si0.04%,Mn0.06%。
造成成分偏差大的主要原因是:
(1)個別爐次爐後目測碳含量後再加碳粉,加入時機較晚,尤其是碳粉加入量大時,碳粉易浮在表面,造成吹氬前期、後期成分偏差;
(2)個別爐次合金加入集中或擋渣效果差,合金熔化效果不好,鋼水均勻性差,吹氬後造成後期合金元素回升;
(3)精煉試樣加工質量差,造成光譜分析存在較大偏差。
3.2.2預防措施精煉光譜和爐後光譜應經常進行校對,及時調整偏差;轉爐採取高拉碳,儘量減少碳粉加入量;放鋼前必須爐前取樣目測碳含量,不能依賴爐後取樣目測碳含量後再加碳粉,增碳爐次應提前加入增碳劑,避免碳粉加入而浮於表面;加完合金及增碳劑後,要用鋼流衝擊未熔化區,使成分均勻,避免合金結砣;嚴格掌握合金加入時機,加入時間不能少於20s;加強放鋼及擋渣操作,避免鋼渣混出和大爐口下渣;應嚴格按規程進行吹氬操作,以確保吹氬效果。
4微調爐次成分均勻性調研
4.1餵碳絲試驗情況
餵碳絲試驗情況見表3。
表3餵碳絲試驗結果
爐號
鋼種
取樣時間
餵線量/m
鋼樣成分/%
C
Si
Mn
P
S
3-16106
HRB335
吹氬1.5min*
24
0.23
0.37
0.147
0.030
0.035
吹氬6.5min
0.25
0.37
0.148
0.032
0.034
檢查站取樣,爐後分析
0.24
0.40
0.146
0.027
0.033
大包復樣
0.24
0.39
0.147
0.027
0.032
連鑄坯樣
0.24
0.40
0.147
0.028
0.033
3-16107
HRB335
吹氬1.5min*
48
0.18
0.39
0.155
0.040
0.041
吹氬3min
0.20
0.39
0.156
0.039
0.038
檢查站取樣,爐後分析
0.21
0.42
0.155
0.040
0.036
大包復樣
0.20
0.40
0.154
0.039
0.035
連鑄坯樣
0.20
0.41
0.155
0.038
0.035
3-16108
HRB335
吹氬1.5min*
24
0.21
0.37
0.145
0.028
0.041
吹氬4.5min
0.22
0.37
0.144
0.028
0.039
檢查站取樣,爐後分析
0.23
0.40
0.145
0.030
0.034
大包復樣
0.22
0.39
0.144
0.028
0.035
連鑄坯樣
0.22
0.40
0.145
0.029
0.034
3-16110
HRB335
吹氬1.5min*
24
0.23
0.36
0.138
0.020
0.031
吹氬4.5min
0.24
0.35
0.138
0.020
0.029
檢查站取樣,爐後分析
0.24
0.37
0.138
0.022
0.027
大包復樣
0.24
0.36
0.139
0.021
0.028
連鑄坯樣
0.24
0.36
0.138
0.022
0.027
註:吹氬1.5min後立即餵碳絲。
4.2微調爐次成分均勻性分析結果
對連鑄坯橫刨,在斷面上取樣。把鑄坯斷面的兩條對角線等分為6份,再將對角線上的等分點由外向內按順時針方向編號1~9,利用原子吸收、原子發射及紅外碳硫儀等設備檢驗,鋼種:HRB335,爐號:3-16107(A面)。結果見表4。
表4成分分析結果%
項目
C
Si
Mn
P
S
熔煉成分
0.21
0.42
1.55
0.040
0.036
坯斷面成分平均值
0.20
0.43
1.53
0.039
0.037
坯斷面成分最小值
0.19
0.41
1.51
0.035
0.036
坯斷面成分最大值
0.21
0.45
1.54
0.038
0.038
平均成分與熔煉成分差
-0.01
0.01
-0.02
-0.001
0.001
平均成分與熔煉成分最大差
-0.02
0.03
-0.04
-0.002
0.002
坯成分最大波動
0.02
0.04
0.03
0.003
0.002
通過以上數據可以看出,採用精煉線上成分微調工藝後,爐後成分、大包和坯樣對應性好,鋼中五大元素均勻性得到提高。
5結論
5.1通過鋼水線上成分控制,各工序實現了量化評價,促進了各工序水平的提高,年創經濟效益1660萬元。
5.2採用精煉線上成分微調工藝後,在精煉吹氬的同時有效地保證了鋼水成分可控,提高了轉爐系統的可靠性。
5.3精煉線上成分微調工藝的合金回收率穩定,對成分的微調速度快,鋼水成分均勻性良好。碳低、矽低、錳低造成的非計畫產量由實施前的平均1.82%降低到實施後的平均0.65%;HRB335中限率大幅提高,由實施前的88.98%提高到92.58%,基本杜絕了因化學成分不合造成的軋材性能不合現象。
5.4轉爐操作對精煉線上成分微調有較大影響,尤其是增碳操作,對初樣碳成分的影響較大。這一問題需進一步研究。