爐子煙囪

爐子煙囪

爐子煙囪就是冶金爐的煙囪。熔保爐組常用於有色金屬板坯、鑄錠等原料的生產,是有色金屬加工重要的頭部環節。熔保爐組生產線煙氣通過車間外磚囪高空排放。煙囪高度55m,系設備生產廠家根據環保標準及爐壓控制兩方面原因設定。磚煙囪設計溫度為400℃,但由於實際工作中煙氣溫度超過400℃,經過一段時間的運行,煙囪出現了豎向裂縫,車間被迫停產。需要對爐子排煙系統的改造工作。

簡介

熔保爐組常用於有色金屬板坯、鑄錠等原料的生產,是有色金屬加工重要的頭部環節。熔保爐組生產線煙氣通過車間外磚囪高空排放。煙囪高度55m,系設備生產廠家根據環保標準及爐壓控制兩方面原因設定。磚煙囪設計溫度為400℃,但由於實際工作中煙氣溫度超過400℃,經過一段時間的運行,煙囪出現了豎向裂縫,車間被迫停產。需要對爐子排煙系統的改造工作。

重新建設一個耐溫足夠高的煙囪是徹底解決問題的最好方法,但經過現場勘察,發現煙囪的基礎較深,基礎附近還有其他的生產輔助設施,如果完全按新建煙囪實施,須將基礎挖出後重新施工,勢必會影響其他設施,施工量大,施工周期長。隨後提出採取混冷風的方法,在煙囪不做改造的前提下,保證煙氣溫度不超過煙囪的耐溫極限。而經過校核,煙囪的耐溫極限只能維持在350℃,如果按這種溫度設計混風量,混風量比較大,造成煙囪內流速過快,同時由於煙囪內煙氣溫度降低,將使煙囪產生的抽力減小很多,這個減小的量是否過大,會不會影響到爐壓的控制。而如果將煙囪內部隔熱材料取出,換成隔熱性能更好的材料,並在煙囪外部採取加固措施,可以使煙囪的耐溫性能有較大的提高,經計算,改造後煙囪耐溫將提高到650℃左右,以這個溫度為基準計算所得的混風量大大減少,運行費用降低,可以滿足生產需要。這種方案雖然不如第一種可靠性高,但成本低,施工周期短 。

煙囪煙氣狀態分析

如想準確計算混風量,將煙氣溫度控制在合理的範圍內,必須搞清楚爐子的工作狀態及各狀態下的煙氣溫度。下面,根據圖1說明:

圖1 圖1

為提高爐窯的熱效率,熔煉爐採用蓄熱式燒嘴,當1#燒嘴工作時,助燃空氣經燒嘴內處於高溫狀態的蓄熱體加熱,再進入爐體燃燒。燃燒廢氣經2#蓄熱燒嘴排出爐體,高溫煙氣加熱燒嘴內處於冷卻狀態的蓄熱體,待蓄熱體溫度達到設定值以後,1、2#燒嘴交換工作狀態,如此循環往復。這樣不僅能夠使燃燒廢氣中的能量得到回收,同時可以使熔煉爐廢氣溫度維持在280℃。閥1~8均用做燒嘴工作狀態的切換。但當蓄熱體損壞時,燃燒系統的能力依然可以保證熔煉爐正常生產,但此時熔煉爐煙氣溫度很高。保溫爐由於沒有熱回收裝置,排煙溫度很高。各爐子的煙氣量均可以根據工藝條件的變化,做相應的調節。由此可以看出熔保爐組的煙氣狀態及煙氣量變化很多。各爐子排放的煙氣匯集到煙囪後排放。根據經驗及計算,各爐子只有在以下四種工況下,才可能產生溫度超過630℃的高溫煙氣,四種狀態分別為:

① 熔煉爐處於不正常工作(蓄熱體不工作),另一台熔煉爐處於正常工作,兩台保溫爐正常工作;

② 一台熔煉爐處於不正常工作(蓄熱體不工作),另一台熔煉爐處於正常工作,兩台保溫爐燒嘴火焰最小(可以忽略不計);

③ 一台熔煉爐處於保溫階段(主煙道不工作,設備依靠輔助煙道排氣),另三台爐子處於最大煙氣量;

④ 兩台熔煉爐處於保溫階段(主煙道不工作,設備依靠輔助煙道排氣),保溫爐處於最大煙氣量。

混風量的變化是比較大的,這給風量調節帶來不利影響。經和甲方慎重商量後,甲方認為蓄熱體損壞的可能性較小,而且在沒有蓄熱體的情況下工作,生產效益也受影響。可以考慮在蓄熱體損壞後,爐子停爐,換上備件再恢復生產,故狀態1、2 可以排除。而3、4 狀態在運行中所占的比例是比較小的。在爐子工作的大多數時間裡,例如四台爐子同時正常工作,或熔煉爐以最大能力工作時,煙氣混合後溫度均不超過400℃,混風風機不需要啟動 。

煙囪混風系統設計

在設計之初,為防止混風方案不合理造成排煙壓力變化超出爐子本體調控的範圍,影響爐子生產, 確定了以下設計的原則:煙囪中的煙氣溫度最低不低於300℃,最高不超過630 ℃。煙氣量最多不超過四台爐子同時以最大能力工作產生的煙氣量。很明顯,這樣的約定是偏安全的。

爐子工作時,根據來料溫度及所處的工藝階段不同,煙氣溫度、煙氣量變化很大,實際中,煙氣溫度波動在800℃~1250℃之間,最大煙氣量與最小煙氣量的比值約為3~4。如此大的變化,必然會引起混風量很大變化。如果僅僅依靠閥門調節,很難實現。為方便調節,風機採用變頻控制。

由於從混風點到煙囪溫度測量點的距離比較短,而混風為質傳熱過程,造成的溫度變化很快,在採用單颱風機混風的情況下,會有如下情況:當僅有單台保溫爐工作,煙氣溫度接近上限後,混風風機啟動,此風量可能大於實際需要的混風量,造成煙氣溫度低於事先約定的溫度(略高於最低溫度),混風風機須停轉。這個過程反覆進行,風機頻繁啟停,系統反覆震盪不能,達到一個穩定混風的狀態。同時, 狀態變化過快,爐壓調節很難與之協調,影響工藝生產。為此,設兩台混風風機,各風機與保溫爐爐門開啟電機聯鎖,為一一對應關係,當測量的溫度超過設定溫度後,對應的風機啟動,強制相應風機從30Hz 啟動,並保持一段時間,待混風達到一個初步穩定狀態後,再由控制系統進行下一步風量調節, 有利於系統較快達到平衡狀態。而風機的運行頻率按煙氣溫度設定,使風機易於調節。 為確保溫度感測器能有效工作,在爐子控制台上設報警器,感測器斷路後報警,便於生產人員及時維護 。

總結

由於熔保爐組煙氣的真實情況十分複雜,為使一旦出現設計與實際生產情況不符時,生產還能繼續進行,在控制系統設計時,考慮了手動控制與自動控制的切換。短期內可以進行手動控制,摸清實際的工藝參數後,再對設定值(如風機啟動溫度、風機停止溫度、風機啟動頻率等)作出符合實際的修改,轉入自動工作狀態 。

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