鼓泡床鍋爐

鼓泡床鍋爐

一種遠程線上測量鍋爐煙氣中的超細粉塵和多環芳烴的方法。該法通過專用的稀釋裝置對線上取樣得到的煙氣進行稀釋,然後利用電暈和光電的方式使顆粒帶電,最後通過測量電流得到細顆粒的數量和PAHs的大小。作者利用該方法對鼓泡床鍋爐排放的超細粉塵、PAHs及煙氣成分等進行了長時間的遠程線上測試研究,並分析了該鍋爐所排放的超細顆粒、PAHs與煙氣成分及其他物理參數的關係。

介紹

鼓泡床鍋爐鼓泡床鍋爐
鼓泡床是上世紀70年代針對燃燒低熱值燃料煤發展的一種燃燒技術,公司電廠使用的3台35T/H鼓泡床鍋爐是江西鍋爐廠80年代初定型的JG一35/3.82產品,其具有燃燒穩定,負荷調節範圍寬,能燃燒Q=6500KJ/KG的煤矸石或劣質煤的特點,在煤炭系統的煤矸石電廠中得到廣泛套用。其結構緊湊、爐型矮、雙鍋筒布置,因此存在燃料在爐膛中的停滯時間短、燃燒效率低,管束磨損嚴重等缺點,比其之後發展的循環流化床鍋爐有許多不足之處。電業公司針對其存在的問題,結合循環流化爐的特點,進行了以下改造:
1、將爐膛往下部延伸4米,使其爐膛高度增加到11米,並將爐膛磚改為莫來石和鋼纖維澆注;
2、對爐頂進行密封結構改造,解決爐頂漏灰和漏風現象;
3、將上、下鍋筒間的對流管的數量減少30%,增加其煙路面積,降低煙速,減緩煙氣對管束的磨損;
4、在過熱器後部增加U型分離器捕集飛灰,進行返回二次燃燒;
5、將原兩級省煤器改為三級,增大其煙路面積,降低煙氣對省煤器的磨損;
經過技術改進後,達到了以下效果:
l、在滿足原爐主要技術參數的條件下,運行更平穩,負荷調節範圍更寬,各項熱力分布更加合理;
2、燃燒效率從原67%提高到78%,節約燃料成本;
3、飛灰含炭量Cad從原20%降低到9.24%,降低了鍋爐排煙濃度,改善了空氣環境。

在煤炭開採過程中,大量的井下湧水需要往外排放,水中含有大量的絮凝狀懸浮物不會沉澱,對礦區水體造成一定的污染。我公司電廠地處缺水地區,就近取用礦井水進行淨化處理,既可滿足發電機組的冷卻用水又能使礦井水不外排,滿足環保要求。因此,電業公司套用貴州綠色環保工程公司的專利技術,由職工技術攻關小組製造、安裝了兩台MJS一150礦井水淨化器。它具有結構簡單、造價低、維護工作量小的特點。其工作原理為:用泵將礦井水加壓至0.2Mpa,在淨水器的進水人口處加入濃度為1.25%的聚合氯化鋁和濃度為0.75%的聚丙烯醯胺各120L/H與礦井水進行混合,礦井水進入淨水器中經沉降、過濾後,合格的清水從頂部排出。

使用該淨化器後,每天可將3000—3500M3濁度為120—200F.T.U的礦井水處理到3—4F.T.U的清水進行利用。處理成本為0.345兀/M3,按本地區現行水價0.65元/噸計算,每年實際處理利用礦井廢水近70萬噸;節約開支20餘萬元。既達到礦井水不外排的目的,又滿足了電廠的生產用水需要,取得了較好的經濟效益和社會效益。

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