常見故障
故障現象
乾熄焦系統運行正常,但1#、2#粉焦水冷套管叉形溜槽上料位計高報,啟動1#、2#格式密封閥,沒有粉焦排出。
故障原因
拆除格式閥,發現冷卻套管內沒有粉焦。繼續向上檢查,發現叉形溜槽與粉焦水冷套管連線部位溫度不高(用手摸上去,感覺較涼),判斷是叉形溜槽內有異物,將粉焦水冷套管下料口堵塞,粉焦無法排出。
故障排除
1、乾熄爐狀況:
乾熄爐正在正常熄焦,T6=960℃,循環風量180000m3/h,T4最高點360℃,T3最高點240℃,循環氣體回流量20000m3/h左右,空氣導入閥開度40%左右,氣體成分:H 1.0%,O 0.35%,CO 4.5%,CO 15%。
2、操作要領:
2.1中控室:
處理故障時,不能停止排焦,但也不要大排焦,排焦量應控制在50t/h左右為宜;停止裝焦,預存室壓力保持在-50pa左右,並且應保持穩定,減少波動;在排焦溫度不超標的前提下,儘量降低循環風量;密切注意氣體成分變化,H、O、CO應控制在正常範圍內。
2.2現場操作:
2.2.1現場準備:水源,將降溫水源接至現場(最好是兩趟水源),隨時備用;將現場電纜線等採取保護措施,以免紅焦粉燒壞;準備好人孔堵孔工具,開人孔時用。
2.2.2現場要保持與中控室的聯繫,在上述各項指標穩定,現場準備充足的前提下,打開叉形溜槽上的人孔蓋。打開人孔蓋時,一定要注意自我保護,避免紅焦粉燙傷。在移開人孔蓋時,迅速用堵孔工具將人孔堵住,防止紅焦粉大量衝出。使用人孔堵孔工具將人孔堵住,控制紅焦粉均勻排放。將落地紅焦粉用水及時澆滅。
2.2.3當紅焦粉基本放完,可移開人孔堵孔工具,用鐵鏟或鐵釺撬開堵住粉焦水冷套管入口處異物(大部分為澆注料),並將其從人孔處清出。
2.2.4將粉焦水冷套管下部的格式密封閥拆除,利用一次除塵器內部負壓,將叉形溜槽內小顆粒雜物帶走,使粉焦水冷套管徹底清通。
熱運轉現象
(1)煤氣出口溫度過高,超出了規定範圍。
(2)開啟探火孔觀察,爐內料層表面一片火光,出現局部冒火,燒穿現象。
(3)從探火孔出來的煤氣著火,煤氣中的一氧化碳含量偏低,煤氣質量變差。
(4)灰層增大速度大,灰中含殘炭量不穩定,有較多隨灰渣排出。
(5)往煤氣爐內插釺子時,感到料層發粘。