缺陷分析
從4號爐處理結果觀察,煤粉管處煤粉較少,不存在煤粉管積粉的情況,但管道內有少許矽酸鋁纖維落在管內,為波形管內的填充物。由於在安裝過程中膨脹節
在Z向上有200mm的拉伸,拉伸導致左接管與芯管間隙增大,間距a變大,在正常運行過程中不能完全恢復到設計要求值,所以膨脹不良,因此煤粉通過接管與芯管間的間隙(運行中已經不符合要求)進入到波紋管的填充物中,積粉並自燃。導致波紋管過燒,再加上波紋管焊口處存在內應力,導致焊口開裂漏粉。膨脹節處理
1、從開口處清理波紋管內的填充物,並重新填入保溫棉;
2、在拉開錯口處增加搭接鋼板,使搭接部位間隙符合要求,並在搭接處填入盤根,保證其密封效果;
3、調整膨脹節預拉量,確保符合鍋爐運行時膨脹要求。