個人簡介
趙峰工作的第二年,單位從德國引進的一台數控鏜銑床出了故障,國內工人修不了,只能從德國請專家,維修竟是按小時收費!一小時就要花掉2000多元,一次普通的維修,外國人要拿走20000多元人民幣。而那時,廠里一個工人辛辛苦苦幹一年還領不到500元工資!這件事讓趙峰受到了很強的刺激。進口設備,中國工人沒有本事去碰,而他幾次跟在外國專家後面恭恭敬敬地試著請教,人家總是輕蔑地不屑一顧……他發誓一定要爭口氣,要拚命學習,學會自己修理國外工具機,總有一天讓老外在他面前也豎大拇指。趙峰曾榮獲全國“五一勞動獎章”。
人物事跡
1986年,17歲的趙峰從技校畢業,被分配到魯機“精大稀”設備維修小組,成為一名普通的維修工。 趙峰工作的第二年,單位從德國引進的一台數控鏜銑床出了故障,國內工人修不了,只能從德國請專家,維修竟是按小時收費!一小時就要花掉2000多元,一次普通的維修,外國人要拿走20000多元人民幣。而那時,廠里一個工人辛辛苦苦幹一年還領不到500元工資!為了掌握數控工具機的有關知識,他用了整整5年的時間自學計算機原理及套用的全部課程。 1992年,趙峰被公司選派到保加利亞參加技術培訓。之後,公司從保加利亞引進了兩台價值400萬元的自動化加工設備,然而在安裝、調試過程中,數控系統卻出現了無輸出故障。當時,來公司安裝、調試的外國專家們查遍了整個系統都沒有解決,後來又先後從北京、天津等地調來他們在華的專家,仍未能找到解決的辦法。一群專家看著自己國家生產的機器而無可奈何,急得直吼。這時,趙峰自告奮勇要求試試。外國專家在束手無策的情況下,以懷疑的態度答應了。他憑著平日的積累,反覆閱讀說明書和圖紙後,趙峰用篩選法、模糊邏輯判斷法,分塊查找,反覆排除,終於在密如髮絲的線路中,發現有一個像棋子一樣大小的電器元件沒有電壓輸出。病根找到了!故障排除了。外國專家喜出望外,顧不上摘掉沾滿油漬的手套,與他緊緊地擁抱。 趙峰維修的設備都是企業的看家設備,台台都是命根子。趙峰覺一頭撲到8個電氣櫃中,運用自創的“模糊邏輯維修分析法”,開始一點一點摸索。他先後驗證了2386個輸入節點,1148個輸出節點,30個故障診斷點,然後再將它們綜合在一起列表分析找出規律,由模糊認識上升到理性判斷,終於解決了這一重大技術難題,為企業節約了安裝費用100多萬元。 憑著一股對工作的倔勁,趙峰白天在現場研究設備接口,晚上伏案畫圖,每天都乾到深夜,為趕工期他連續半個月沒回家,困了就在桌子上打個盹,醒了就用濕毛巾擦把臉。在設備上爬上爬下累得腳下發軟,一次一不小心從設備上踏空摔了下來,胳膊和腿摔得鮮血直流。妻子看到他這個樣子,一向愛抱怨的女人也心疼地趴在丈夫肩上哭了。經過45天的苦戰,趙峰他們提前完成了導軌磨床技術改造,並一次試車成功。這不僅意味著他為公司節約資金61萬元、救活了價值400萬元的進口設備,而且徹底解決了這種工具機“水土不服”的毛病。更重要的是,這些設備屬於當時工具機製造企業成批引進的設備,全國曾在“九五”技改期間引進一大批,而且都有相同的故障,大部分企業的設備因此早就“趴窩”了,趙峰的這一技術創新,在這些企業內得到推廣,徹底解決了問題。這項技改獲得山東省和全國技術創新成果獎,他也被全國總工會評為技術創新優秀個人。 2005年初,公司成立了以趙峰為主的4人攻關小組。在2008年初研製開發出第一台樣機。該鑽床打破了西方先進國家對工具機電火花微細放電技術的壟斷。