蒸汽噴射泵

蒸汽噴射泵

蒸汽噴射泵是一種真空獲得設備,是射流技術在傳熱領域的套用。該技術從20世紀80年代傳入我國,近幾年開始套用於工程。蒸汽噴射泵結構簡單,投資小,運行可靠,能合理匹配蒸汽的壓力等級,回收低品位蒸汽,提高蒸汽的利用效率,是節能的重要途徑。廣泛套用於食品、製藥、化工、冶金等行業中。

引言

蒸汽噴射泵是射流技術在傳熱領域的套用。該技術從20世紀80年代傳入我國,近幾年開始套用於工程。蒸汽噴射泵結構簡單,投資小,運行可靠,能合理匹配蒸汽的壓力等級,回收低品位蒸汽,提高蒸汽的利用效率,是節能的重要途徑 。

結構及工作原理

蒸汽噴射泵 蒸汽噴射泵

蒸汽噴射泵主要由噴嘴、 接受室、 混合室、 擴壓室等幾部分組成 , 其結構見圖。蒸汽噴射泵的工作原理是高壓蒸汽通過噴嘴時產生高速氣流 , 在噴嘴出口處產生低壓區 , 在此區域將低壓蒸汽吸入 , 高壓蒸汽在膨脹的同時壓縮低壓蒸汽 , 用高壓蒸汽的裕壓提高低壓蒸汽的品位 , 然後通過混合室進行良好混合 , 混合後的蒸汽再通過擴壓室恢復部分壓力 ,達到要求的蒸汽壓力後供給熱用戶使用。根據高、低壓蒸汽的參數可以進行不同的結構設計 , 得到各種壓力等級的蒸汽 , 滿足不同熱用戶的要求。吸入的低壓蒸汽既可以是放散的廢蒸汽 , 也可以是凝結水產生的閃蒸蒸汽 , 使低焓熱能得到充分利用 , 達到節約能源的目的。蒸汽噴射泵的節能率可以達到35%左右 , 具有很好的實用性 。

蒸汽噴射泵的性能評價

引射係數

引射係數μ等於被引射蒸汽與引射蒸汽的質量比,它表明高壓蒸汽引射低壓蒸汽的能力。即:

μ=q/q

式中:q低壓蒸汽質量流量,kg/h;

q高壓蒸汽質量流量,kg/h。

供熱係數

以高品位工作蒸汽減壓前後的能量差為動力,通過噴射泵循環供給熱用戶的熱量與所消耗的工作蒸汽熱量之比,稱為供熱係數,用COP 表示。 COP越大,說明噴射泵的工作效率越高。

蒸汽噴射泵的套用方法

蒸汽減溫減壓

蒸汽噴射泵 蒸汽噴射泵

噴射泵式減溫減壓器採用蒸汽噴射泵作為減壓器的主體,同時增加減溫裝置組合而成。它是一種能夠同時調節蒸汽壓力和溫度,回收廢熱蒸汽的高效節能設備。它與常規的減溫減壓器不同,常規減壓器的熱力過程是新蒸汽的有效能降低,能量貶值的過程。噴射泵式減溫減壓器能使工作蒸汽的有效能得到合理利用,其系統見圖2 。

蒸汽壓力匹配

蒸汽噴射泵 蒸汽噴射泵

蒸汽壓力匹配器是滿足用戶對蒸汽不同壓力要求的理想設備,它通過用高壓蒸汽引射低壓蒸汽,在降低高壓蒸汽品位的同時提高低壓蒸汽的品位,產生介於高、低壓蒸汽壓力之間各種壓力的蒸汽。它在熱電廠汽輪機中間抽汽供熱壓力匹配方面已有很好的套用,其系統見圖 3 。

凝結水回收

蒸汽噴射泵 蒸汽噴射泵

凝結水在排放過程中產生大量的閃蒸蒸汽, 一直放空,既浪費能源,又污染環境。利用噴射泵式凝結水回收裝置可以回收凝結水產生的閃蒸蒸汽,提高蒸汽品位後重新加以利用。其系統見圖4 。

工程實例

蒸汽壓力匹配器的套用

某石化公司生產用蒸汽壓力等級有3.5 MPa,1.6 MPa,1.0 MPa,0.5 MPa 等,其中 1.6 MPa蒸汽原來是利用 3.5 MPa 新蒸汽減溫減壓後獲得的。為了節約能源,提高熱能利用率,1998 年該廠對供熱系統進行了改造,用噴射泵式蒸汽壓力匹配器取代傳統的減溫減壓器,以 3.5 MPa 新蒸汽為驅動蒸汽,引射 0.9 MPa的汽輪機排汽 ,兩種蒸汽混合後達到1.6 MPa 。 工藝要求蒸汽溫度為 220 ℃,蒸汽壓力匹配器輸出的蒸汽溫度為 380 ℃,後接噴水減溫器進行溫度調節。為了實現自動調節和保證蒸汽參數穩定,該系統還安裝了自動控制系統。投入運行後,工作可靠,經濟效益明顯。在設計工況下,引射係數可達 0. 3,在輸出汽量為 18 t/ h 時,可以引射 0.9 MPa 蒸汽 4.15 t/ h。在正常生產情況下,蒸汽用量為 8 t/ h,每年可利用排汽總量為 1.71 萬 t。按發電汽耗 14.83 kg/ (kW·h)計算 , 每年可多發電 115 萬 kW· h,增加效益 37.72萬元。設備總投資為14萬元 , 投資回收期為4個月 。

噴射泵式凝結水回收裝置的套用

某食品廠蒸煮麵絲用的 0.2 MPa 蒸汽是利用0.9 MPa 新蒸汽減壓減溫後製得。炸面絲用 0.9MPa 蒸汽加熱,產生的高溫凝結水和閃蒸蒸汽排入地溝,熱能總損耗在 30% 以上。對供熱系統進行了改造,採用噴射泵式凝結水回收裝置回收凝結水和閃蒸蒸汽,通過噴射泵用 0.9 MPa 蒸汽引射凝結水閃蒸蒸汽,使之提高到 0.2 MPa,供蒸煮麵絲用汽。降壓後的凝結水供給浴室使用。該系統投入運行後,回收凝結水量為 2.00 t/h,回收閃蒸汽量為 1.23 t/h 。若蒸汽價格為 87 元/t,水價格為 1 元/t,以每年運行 7 000 h 計,年回收閃蒸蒸汽價值 74.91 萬元,年回收凝結水熱量約折合2 000 t 蒸汽,其價值為 17.4 萬元,回收凝結水的水價值 1.4 萬元,總回收價值 93.71 萬元。工程總投資為 13 萬元,投資回收期約 2 個月 。

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