簡介
窯頭罩工作面積達到180m2,設計厚度是280mm,由200mm澆注料加80mm矽酸鈣絕熱板複合結構組成。自窯1999年達產以來,窯頭罩耐火材料使用壽命,一般在一年左右,經常出現未到大修就燒漏的現象,造成不必要的停產及大量耐火材料。600t/d五級旋風預熱器窯生產線1998年10月份建成投產,迴轉窯規格為Φ3.2m×52m,原窯頭密封採用彈簧石墨塊密封,冷風罩與窯頭罩之間採用2道迷宮密封,迷宮密封裝置安裝在冷風罩外部的導向鍵上。窯頭罩下部有一大兩小3個積灰斗。窯頭冷卻風由大積灰斗中下部吹進冷風罩,由窯頭罩上部冷卻風出口出去。
冷風罩安裝時,用8組斜墊鐵找正,慢轉窯測量冷風罩的徑向跳動,滿足要求後,冷風罩與護口鐵磚用A412焊條滿焊,與筒體的固定採用24組M24的調整絲桿均布固定方式,焊接調整絲桿時,要注意將絲桿A與窯筒體和冷風罩點焊接,絲桿螺紋的間隙可抵消窯筒體受熱的外徑增大。固定完成後拆除斜墊鐵。
集灰圓筒與魚鱗片支架用斜墊鐵找正後焊接即可。為防止集灰圓筒變形,集灰圓筒與窯頭罩之間用三角拉筋間隔300~400mm焊接加強。魚鱗片安裝採用Φ6.2mm鋼絲繩壓緊魚鱗片,減少片與片之間間隙。改造後,窯口段筒體、窯護口鐵磚表面溫度,用測溫儀測量,均在180℃以下,窯口筒體得到較好的冷卻,抗變形能力提高,窯口澆注料壽命由50d提高到大於150d,燒成生產得以持續穩定運行。魚鱗片密封結構簡單,造價低,全套魚鱗片價值1250元。從魚鱗片使用狀況看,其壽命至少1年。
花都水泥有限公司有2條Φ3.2m×52m五級旋風預熱器迴轉窯,原設計是直接用風管將窯頭熱風抽到煤磨,由於沒有對熱風進行淨化,入煤磨的熱風中含有大量的飛砂,造成入窯煤粉的灰分比進廠原煤的灰分多了3%,影響了煤粉的質量,同時由於飛砂的影響,加速了風管的磨損,尤其對三風道噴煤管的破壞較大,造成火焰形狀的變形,危害熱工制度穩定,不利正常生產。為解決上述問題,從1997年終止了從窯頭抽熱風到煤磨,而改用熱風爐,經過一段時間的使用後發現熱風爐每天要燒約2.5t煤,熱風溫度經常波動,不穩定,最高達到560℃,最低只有200℃,並且工人勞動強度較大。加之為改的單筒冷卻機對熟料冷卻效果不佳的情況,決定對供熱風系統進行改造。