簡介
高爐計畫檢修分定期計畫檢修與不定期計畫檢修。
(1)定期計畫檢修。為使高爐生產達到高產、低耗、高效、安全的目的,每月定期進行一次計畫檢修,一般定在上、中旬。需休風(見休風與復風)幾小時,進行檢修與更換設備零、部件等。
(2)不定期計畫檢修。當設備與裝置發生難以繼續運行的故障時需進行的較長時間的檢修,如更換爐頂裝料設備,更換熱風閥、噴補磚襯、焊補爐殼等,這種檢修的時間一般均在8h以上。
有時設備突然停止運轉或裝置嚴重損壞,需要緊急休風進行搶修,則屬於非計畫檢修 。
前期準備工作
1 選擇合適的爐溫
高爐爐溫太低休風,容易造成風口灌渣,對於高爐爐況的快速恢復極為不利。休風前,[Si]不低於0.50%,渣鐵流動性良好,物理熱充沛,可以保證送風后爐缸有足夠的熱量,便於高爐在較短的時間內恢復到正常狀態。
2 避免爐況不順時休風
如果高爐有虧料線或連續塌滑料現象,在條件允許的情況下,要儘量等到爐況好轉後再進行休風操作。
休風操作
1 出淨渣鐵
休風前出淨渣鐵是高爐爐況快速恢復的必要條件。渣鐵出不淨,除了休風易灌風口外,更重要的是爐缸下部空間騰不出來,焦炭不能及時填充,不利於快速復風。為了出淨渣鐵,在休風前可適當加大出鐵角度。
出淨渣鐵的標誌有三:一是和理論出鐵量相當;二是俗稱“透風”,即鐵口見噴煤氣,渣鐵從鐵口噴至撇渣器大閘前面;三是渣鐵流變小。其中第一條最重要,若爐前出鐵操作不好,和理論出鐵量相差較多,必要時可重疊出鐵。
2 做好爐缸保溫工作
採用快速堵風口法。休風后15 min 內風口堵泥,風口大套法蘭塗抹黃油,鐵口刷泥漿密封,以保存爐缸熱量,防止爐溫的大幅度下滑;同時高爐循環水量調整到4200 m³/h,減少爐體熱量的散失,為復風渣鐵熱量充沛起到積極的作用。
3 控制水壓、水量及頂溫
高爐休風0.5 h 後降水壓,時間長時要停高爐爐殼外部噴水,防止冷卻強度太大造成爐牆粘結。如果冷卻壁漏水,休風后也要及時、適當關閉進水水量,避免向爐內漏水。如果是要求倒流休風、爐頂點火,還需控制高爐合適的頂溫。1880 m³高爐一般在250 ℃左右。
復風操作
1 嚴禁小風量操作
休風時間較長,復風時酌情堵部分風口,由於爐缸工作較好,可以隔3、4 個風口堵1 個。如萊鋼1880m³高爐有28個風口,復風時將1#、4#、8#、13#、18#、25#、28#風口堵泥,其他風口全開。這種爐況恢復可考慮:
1)休風時間較長,料柱比較死,透氣性較差;
2)焦炭燃燒,料柱無風靜止,影響料柱透氣性;熔化物的冷凝結殼,影響透氣性。
復風時間隔堵風口的目的一是有利於初始煤
氣流的合理分布;二是有利於開透中心;三是有利於爐況的快速恢復。待爐況逐漸好轉,風加到一定比例時,逐漸開風口,這樣有利於減少渣皮脫落和開通料柱中心氣流。在具體操作時,視邊緣相對發展情況,高爐可制定復風后下限風壓,為快速恢復爐況起到積極的促進作用。
2 料線
在爐況恢復過程中,由於料線深,趕料線會引起頂溫下降,影響乾法除塵,此時提高風量來提頂溫效果較好,為儘快趕上料線創造條件,料線就不會越趕越深。採用大風量大礦批效果較明顯。
料線深時,布料矩陣相應調整。往常只縮礦角,焦角不動,以發展邊沿為主,此時中心相對壓得過死,低料線到達軟熔帶時必將引起風壓升高,爐況波動,另外邊沿氣流的短時發展並不能引起頂溫的升高。大高爐追求發展中心、穩定邊沿氣流,達到上穩下活的目的。爐況恢復過程處於慢風狀態,邊沿相對發展,此時,以疏導中心為主利於快速加風,頂溫回升快,趕料線時間短,消除長期低料線對高爐的危害。
3 選擇好加風時機
隨著噴煤熱效應開始反映,爐料逐步加熱,爐溫逐步提高,鐵水含矽會大幅度反彈。此時根據爐況表現逐步開風口,加快恢復節奏,伴隨趕料線情況提高風量、氧量,焦比調到正常水平,爐況接受將風口全開,風量加全。此階段恢復過程中,噴煤熱效應未表現前,風量也會一次提到正常水平,但熱量恢復慢以及重負荷料的影響會引起憋風,高風量不能正常維持,必須控制冶練強度保順行,反而會延緩恢復速度。
4 調整好火焰溫度
隨著風量的提高,爐溫不會很快反彈。操作上加強控制,調整好火焰溫度(比正常高20~30℃),當爐缸熱儲備正常時,各控制參數趨向正常,爐溫趨於平穩,進入正常生產。
5 確定合理的裝料制度
復風后應根據高爐冶煉的實際情況,確定合理的裝料制度,防止中心煤氣流堵塞,可適當縮小爐料批重,疏導中心氣流。在中心與邊緣都較重、影響高爐順行時,考慮採用適當發展邊緣的裝料制度。
6 做好首次出鐵工作,穩定氣流
由於高爐休風冶煉停止,氣流消失,送風后爐內的爐料處於低溫狀態,爐缸虧熱嚴重。此時,根據送風風量大小、時間長短,及時打開鐵口。如果出鐵後不能及時下渣,可酌情重疊出鐵,強化爐前管理,出好渣鐵,為快速順利恢復爐況創造條件。
另外,復風風口工作狀況極不穩定,應加強巡檢, 確保設備安全、穩定運行。
操作實例
2009 年9 月22~25日,為了配合煉鋼系統大檢修,2號1 880 m³高爐進行了以更換熱風閥和主溝改造為主線的73 h 計畫檢修。通過採用快速恢復爐況技術,爐況恢復時間大大縮短,入爐焦比僅用5h即調至正常水平,使得生鐵成本大幅降低,創造了良好的經濟效益;同時為後道工序的生產線高效、連續、穩定生產提供了有力的保障,提高了煉鐵整體生產效益。
應注意的問題
1)送風前期風壓低,風壓風量關係不對應,不能及時加風,時間長時應調整焦炭負荷退礦批。礦批批重比較小,焦炭負荷相對較輕,料柱的透氣性比較好,有利於疏通高爐煤氣流,對高爐順行有利。風壓加到300 kPa 左右時再恢復原來的礦批。
萊鋼1880m³高爐礦批批重為50t,相對比較大,對高爐煤氣流有一定的抑制作用,可以有效地防止高爐煤氣流的過分發展,高爐可以接受較大的風量。風壓太低大礦批放料,不利於高爐上部改善料柱透氣性。長時間大礦批低風壓放料只能延緩爐況恢復時間。
2)嚴禁虧料線盲目加風,以免造成長時間虧料線。虧料線對高爐正常冶煉純害無利,尤其是在富氧噴煤重負荷強化冶煉時更要注意。若虧料線時間太長,爐料下降致使爐況難行後,又必須停煤減風,那時爐內綜合負荷會急劇加重,在恢復時往往易出現爐子大涼。
3)風壓加全後,要檢查在整個恢復過程中有無疏漏之處。如送煤氣後是否關了爐頂蒸汽(或氮氣),是否考慮休風前爐溫基礎對全風操作的影響及煤量調整,如何把握富氧的最佳時機 等。