傳統三酸拋光
目前,在工業上化學拋光液最普通的組分是以磷酸、硫酸、硝酸組成的拋光液。傳統型拋光工藝就是由磷酸、硫酸、硝酸組成的“三酸”化學拋光液,該工藝技術成熟,拋光效果好,可達95%-97%的鏡面反射率(按電化學拋光100%計),鋁材適用範圍廣,可用於純燦鋁和含銅量較低的各種規格的鋁材。但該化學拋光液中含有硝酸,在化學拋光過程中會產生大量的氮氧化合物NOx(主要是NO和NO)氣體,俗稱“黃煙”。“黃煙”的嚴重污染性,使工作環境嚴重惡化,限制了該工藝的套用。現在為減少黃煙量,許多廠家也採用了低硝酸配方,但同時也帶了拋光液不穩定和拋光質量下降等問題。由於“三酸”拋光成本低,效果好,目前仍有少數廠家採用此工藝。
改性三酸拋光
目前國內大多鋁製品廠出於節約原材料和降低能耗的目的,採用廢鋁回收的方法加以利用,使得很多鋁材中雜質含量相對較高,這樣的“雜鋁”給拋光帶來很大的困難,影響了拋光質量,從而使得“兩酸”拋光的質量很不穩定。
為此,在傳統的含硝酸“三酸”拋光液基礎上部分企業開發出三酸拋光添加劑,使拋光生產中產生的NOx轉化為無毒物質,達到控制“黃煙”的目的。研製了PG-02三酸型添加劑,其中主要由NOx轉化吸收劑、相轉化劑和鋁表面增稠劑等組分組成。通過實際運用發現:改性三酸拋光不僅有效地控制了“黃煙”的排放,而且可以保持“三酸”拋光工藝的各項優點。
脫脂→水洗→鹼蝕→水洗→出光→水洗→拋光→水洗→陽極氧化→水洗→常溫封孔。