公司主導產品GD型、YD型管極式靜電除塵器、BWS型板臥式電除塵、隔聲、消聲系列產品。在馬鋼、南鋼、沙鋼、淮鋼、蘇鋼等冶金企業均有良好的運行實例。產品銷往內蒙、遼寧、黑龍江、河北、安徽等20多個地區,並遠銷印度、巴西等國家。為適應國家越來越高的環保要求和市場需求,近年來開發了長袋低壓脈衝布袋除塵器,該設備以起點技術含量高、除塵效果好而迅速占領市場。同時公司消化國外先進輸灰技術、結合國內實際情況自行研製的管鏈式輸灰設備,配套套用在除塵系統已有良好的運行業績,該設備具有耗能低、占地小、安裝角度靈活、輸送量大、維修方便等優點。
公司於2005年9月通過了ISO9001:2000質量管理體系認證,全面貫徹“嚴格管理、優質生產、用戶滿意、持續改進”的質量方針,在行業中雖不是最大,但追求更好。公司以人為本、崇尚科學,以質量為生命、以服務求發展,竭誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧!
一、GD(YD)型管極式靜電除塵器
GD、YD系列管極式靜電除塵器是在日本原式電除塵基礎上研製成功的,採用特殊的管狀三電極結構,對被捕集粉的適應性更為廣泛,能用較短的電場達到較高的除塵效率,整個電場牢固可靠,安裝、調整、維護使用方便。
l 技術特點
1. 體積小,集塵面積大,除塵效率高
2. 第三電極結構,能有效抑制反電暈的產生,防止粉塵二次飛揚,能捕集帶有正電荷的粉塵
3. 側向浮動撥叉、錘頭跟蹤振打裝置,振打可靠,清灰效果好
4. 陰陽極排由於是框架式結構其抗熱變性能較好
5. 高壓系統採用戶外式結構免去高壓電纜輸送過程
6. 低壓系統採用PLC智慧型控制,自動化程度高,並和整個系統連鎖
l 典型業績
國內90%以上環型燒結機機頭、機尾除塵選用本設備
江蘇沙鋼集團380m高爐出鐵場、儲礦槽電除塵器(6台)
江蘇蘇鋼集團 90m2燒結機機頭電除塵
二、LCM-D/G系列長袋脈衝袋式除塵器
l 設備簡介
採用先進的離線清灰,解決了粉塵的“二次”飛揚,工作可靠,清灰徹底。合理的進風集合管和灰斗導流技術,保證分室合流均勻分配。大容量的脈衝閥和貯氣包結構,滿足用戶提供高壓(G型)和低壓(D型)氣源時的不同噴吹需求。濾袋裝配方便,密封性好,實現了機外換袋。可採用進口電磁閥,提高易損件膜片的作用壽命。具有差壓、定時、手動三種控制方式的先進程控器,並根據用戶的不同需求,可增設溫度、料位等感測器件的報警控制。
l 工作原理
大型脈衝長布袋除塵器主要由上箱體、中箱體、灰斗、卸灰裝置、噴吹裝置和控制儀器等幾部分組成。含塵煙氣進入中箱體下部,煙氣向上到濾袋,粉塵被阻留在濾袋外面,乾淨煙氣進入袋內,並經袋口和上箱體出風口排出。
當濾袋錶面的粉塵不斷增加,導致設備阻力上升到設定值時,微壓差控制器有信號輸出,電控儀便發出信號,使噴吹系統工作,此時壓縮空氣從氣包順序經脈衝閥和噴吹管上的噴嘴向濾袋噴射。在濾袋膨脹產生的加速度和反向氣流的作用下,附著於袋外的粉塵離濾袋落入灰斗,粉塵由輸灰機和卸灰閥排出,噴吹一次持續時間為0.065-0.12秒。噴吹結束後,濾袋立即恢復過濾狀態。
1. 脈衝閥為雙膜片直通結構,當控制儀發出信號時,使電磁閥開啟,小膜片動作。使兩膜片間的空腔卸壓,大膜片即動作,開放輸出口,實現噴吹。當控制儀信號消失時,電磁閥即關閉。大膜片和小膜片相繼關閉,停止噴吹。這種脈衝閥兩個膜片的節流通道分開設定,啟閉時不會互相干擾,因而大大加快了啟閉速度。一個脈衝閥可滿足42㎡甚至更多濾料的清灰。
2. 濾袋框架是星型斷面,利於增加清灰效果及減少框架對濾袋的磨損。濾袋靠縫在袋口的彈性漲圈嵌在花板上,濾袋框架靠花板支撐,無須特別固定。換袋時,卸下噴吹管,向上抽出濾袋,將袋口捏扁投於灰斗,再將新袋放下,將袋口捏成彎月形,並置於花板孔處,鬆手後靠漲圈的彈性嵌牢,再依次將框架放入,裝好噴吹管即可。
l 典型業績
江蘇蘇鋼集團100T電爐LCM-12900低壓脈衝布袋除塵器
三、高爐煤氣布袋除塵器
l 設備簡介
本產品為高爐煤氣乾法除塵設備,與傳統使用的煤氣加壓反吹袋式除塵器相比,具有投資省、占地少、能耗低、淨化效率高、操作簡便、運行可靠等諸多優點。
圓筒型耐壓箱體膜片式泄爆閥,保證安全生產。關鍵性部件全部採用知名品牌,大大提高了整機運行的可靠性,其中:脈衝閥使用次數大於100萬次。灰斗料位測定準確。箱體檢漏報警儀反應迅速可靠,測定準確。濾袋材質可長期在220℃的工況下工作,短期可至250℃,對於200℃左右的高爐煤氣,使用壽命可達24個月。
除塵器清灰系統採用長袋脈衝,低壓氮氣脈衝噴吹系統,具有廣泛的優點。氮氣是最理想的清灰介質,無灰塵無水份,且用量極少,該系統取消了傳統的加壓反吹風機和配套的大量閥門、管道,不僅節省設備投資,而且能耗降低,操作安全,自動化程度高。 長袋低壓脈衝清灰技術的使用提高了淨化除塵效率,淨化後的煤氣含塵量保證小於10mg/m3(一般在5mg/m3),解決了加壓反吹清灰時煤氣需放散的缺點,對大氣無污染。
控制系統採用PLC自動控制,基本實現了無人操作,運行可靠,維護工作量降至最低限度。
l 除塵原理
由半荒煤氣主管的煤氣(120~260℃)經支管進入袋式除塵器下部的管體,進行機械分離後,向上經過布袋外過濾,粉塵附著在布袋外表面。然後,經過濾的氣體進入上筒體,經淨煤氣支管、主管進入水封供使用。當過濾到一定時間後,布袋外表麵粉塵增加,除塵器阻力上升到一定數值時,儀表電器控制系統發出清灰信號,出口支管液動蝶閥自動關閉,脈衝電磁閥開啟,分氣包里的氮氣從噴吹管經袋口文氏管噴入,布袋急速擴張,布袋外表吸附的粉塵被抖落下來,落入主筒體下部的錐形灰斗,噴吹結束。出口支管液動蝶閥開啟,除塵器進入正常過濾狀態。當錐形灰斗的粉塵積到一定的數量時,控制系統發出指令,中間灰斗上部的液動球閥打開,錐形灰斗內的粉塵順利落入中間灰斗,當錐形灰斗積灰至要求的最小高度時,上部液動球閥自動關閉,下部液動球閥開啟經剛性葉輪給料機,將中間灰斗內的粉塵排至埋刮板輸送機,隨後關閉球閥和剛性葉輪給料機,完成一個筒體的清灰過程。上述過程中各個閥門的開啟和關閉,都有PLC系統控制,如此周而復始的工作,荒煤氣得到淨化。
l 清灰
二斗三閥清灰工藝,清灰程式進行到某一筒體清灰時,首先關閉上球閥及淨煤氣支管液動蝶閥,脈衝清灰系統工作,布袋開始清灰,此時剛性電動葉輪給料機、下球閥、中間灰斗放散管電磁閥依次開啟,中間灰斗的粉塵經葉輪給料機排出,中間灰斗的煤氣排至大氣,當中間灰斗的粉塵排空後,電動葉輪給料機,下球閥,及中間灰斗放散管電磁閥關閉。
在脈衝清灰過程結束,經過一定的延時,使主筒體內的粉塵徹底沉降後,液動蝶閥開啟,上球閥開啟,除塵器布袋進入正常過濾,大灰倉的粉塵經上球閥進入中間灰斗,中間灰斗的煤氣進入大灰倉,這樣完成了一次排灰過程,周而復始,收集的粉塵不斷排出,含塵煤氣即荒煤氣得到充分的過濾。
l 典型業績
江蘇蘇鋼集團LCDM-5140高爐煤氣布袋除塵器
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