殼牌煤氣化

殼牌煤氣化過程是在高溫、加壓條件下進行的,煤粉、氧氣及少量蒸汽在加壓條件下並流進入氣化爐內,在極為短暫的時間內完成升溫、揮發分脫除、裂解、燃燒及轉化等一系列物理和化學過程。

技術簡介

工藝原理

殼牌煤氣化過程是在高溫、加壓條件下進行的,煤粉、氧氣及少量蒸汽在加壓條件下並流進入氣化爐內,在極為短暫的時間內完成升溫、揮發分脫除、裂解、燃燒及轉化等一系列物理和化學過程。由於氣化爐內溫度很高,在有氧條件下,碳、揮發分及部分反應產物(H2和CO等)以發生燃燒反應為主,在氧氣消耗殆盡之後發生碳的各種轉化反應,即氣化反應階段,最終形成以CO和H2為主要成分的煤氣離開氣化爐。

工藝流程

目前,殼牌煤氣化裝置從示範裝置到大型工業化裝置均採用廢鍋流程,激冷流程的殼牌煤氣化工藝很快會推向市場。
原料煤經破碎由運輸設施送至磨煤機,在磨煤機內將原料煤磨成煤粉(90%<100μm)並乾燥,煤粉經常壓煤粉倉、加壓煤粉倉及給料倉,由高壓氮氣或二氧化碳氣將煤粉送至氣化爐煤燒嘴。來自空分的高壓氧氣經預熱後與中壓過熱蒸汽混合後導入煤燒嘴。煤粉、氧氣及蒸汽在氣化爐高溫加壓條件下發生碳的氧化及各種轉化反應。氣化爐頂部約1500 ℃的高溫煤氣經除塵冷卻後的冷煤氣激冷至900 ℃左右進入合成氣冷卻器。經合成氣冷卻器回收熱量副產高壓、中壓飽和蒸汽或過熱蒸汽後的煤氣進入乾式除塵及濕法洗滌系統,處理後的煤氣中含塵量小於1 mg/m3送後續工序。
濕洗系統排出的廢水大部分經冷卻後循環使用,小部分廢水經閃蒸、沉降及汽提處理後送污水處理裝置進一步處理。閃蒸汽及汽提氣可作為燃料或送火炬燃燒後放空。
在氣化爐內氣化產生的高溫熔渣,自流進入氣化爐下部的渣池進行激冷,高溫熔渣經激冷後形成數毫米大小的玻璃體,可作為建築材料或用於路基。

技術特點

(1)煤種適應性廣
對煤種適應性強,從褐煤、次煙煤、煙煤到無煙煤、石油焦均可使用,也可將2種煤摻混使用。對煤的灰熔點適應範圍比其他氣化工藝更寬,即使是較高灰分、水分、硫含量的煤種也能使用。
(2)單系列生產能力大
目前已投人生產運行的煤氣化裝置單台氣化爐投煤量達到2000 t/d以上。
(3)碳轉化率高
由於氣化溫度高,一般在1400~1600 ℃,碳轉化率可高達99%以上。
(4)產品氣體質量好
產品氣體潔淨,煤氣中甲烷含量極少,不含重烴,CO+H2體積分數達到90%。
(5)氣化氧耗
與水煤漿氣化工藝相比,氧耗低15%~25%,可降低配套空分裝置投資和運行費用。
(6)熱效率高
煤氣化的冷煤氣效率可以達到80%~83%,其餘~15%副產高壓或中壓蒸汽,總熱效率高達98%。
(7)運轉周期長
氣化爐採用水冷壁結構,牢固可靠,無耐火磚襯裡。正常使用維護量小,運行周期長,無需設定備用爐。煤燒嘴設計壽命為8000 h。燒嘴的使用壽命長,是氣化裝置能夠長周期穩定運行的重要保證。
(8)負荷調節方便
每台氣化爐設有4~6個燒嘴,不僅有利於粉煤的氣化,同時生產負荷的調節更為靈活,範圍也更寬。負荷調節範圍為40%~100%,每分鐘可調節5%。
(9)環境效益好
系統排出的爐渣和飛灰含碳低,可作為水泥添加劑或其他建築材料,堆放時也無污染物滲出。氣化污水量小且不含焦油、酚等,容易處理,需要時可實現零排放。

工程套用

已有19家國內企業陸續與殼牌公司簽訂了技術轉讓協定(共23台氣化爐),生產的產品包括合成氨、甲醇、氫(油品)、聚丙烯、醋酸、聚甲醛等。國內第1套採用殼牌煤氣化技術的生產裝置已於2006年5月順利投產。到目前為止,共有14家採用殼牌煤氣化技術企業的15套生產裝置陸續投入生產運行。
國外亦有5家採用 殼牌煤氣化技術,英國1套IGCC,越南2套合成氨,韓國1套IGCC。

裝置生產運行概況

第1批煤氣化項目在設計、採購、施工、試車等過程中,遇到許多意想不到的困難,氣化工藝相關的原因和外部環境的干擾造成的停車,造成Shell乾煤粉氣化裝置不能長周期穩定運行。
內部原因引起的停車事故中:
① 設備問題占60%,問題主要集中在氣化爐燒嘴隔焰罩泄漏造成堵渣、渣口和渣池堵塞、高溫高壓陶瓷過濾器元件破損、K1301入口三通腐蝕和磨蝕,堵塞K1301過濾器等方面;
② 操作問題占30%,主要集中在合成氣冷卻器十字架積灰,積灰超溫制約以及後工序影響。
但經過各方的共同努力技術問題最終都得以圓滿解決,如煤燒嘴罩損壞漏水問題,通過採取下列措施對煤燒嘴罩進行改進,積累操作經驗,較好地得到解決:
①注意煤燒嘴伸入氣化爐內的長度;
② 適當加大燒嘴罩冷卻水流量;
③ 保持煤粉輸送系統的穩定;
④ 保持煤的品質穩定(若換煤種,必須及時調整各相關工藝控制參數);
⑤ 關注氣化調溫蒸汽的加入;
⑥適當降低氧煤比;
⑦ 通過助熔劑用量對渣的黏度進行修正。
外部原因引起的停車主要問題:
①煤的供應量不足,煤的合格率低;
②甲醇市場不景氣,2009由於經濟危機,造成化工產品市場需求下降,價格暴跌,造成甲醇企業開工率不高,有些不得不停產或低負荷運行;2009年國內進口甲醇600萬噸占市場需求40%以上,2010年上半年國內進口甲醇300萬噸。
③受空分裝置和低溫甲醇洗裝置等出現的問題影響;造成煤氣化裝置停車原因中有61.31%來自空分裝置故障或改造,3.96%來自公用工程的原因,其它原因占23.61%,而氣化裝置本身的原因僅為11.11%。
④下游配套原因,安慶、湖北下游裝置能力小,氣化負荷分別在88%和75%情況下就能滿足下游的滿負荷需求。
⑤ 外部供電供汽供水系統故障;
除下游配套原因的廠外,大部分廠的運行負荷在90%以上,最長連續運行時126天,年運行天數已達330天。

關鍵設備國產化進程

1.氣化爐外殼材料國產,主體材料採用舞陽鋼鐵公司生產的14Cr1MoR;
2.氣化爐內件材料國產,主體材料採用久立鋼管廠生產的的15CrMoG;
3.氣化爐內件國內製造,已授權東方鍋爐廠,海陸重工,無錫華光鍋爐廠生產。
4.煤燒嘴國內兩家供貨,上海711所,西安11所。
5. 點火燒嘴,開工燒嘴國內1家供貨,上海711所(暫未授權公示).
6. 恆力吊國內1家供貨,東方吊架廠(暫未授權)。
三家氣化爐內件製造廠均在德國SEG進行了培訓和學習,德國和西班牙專家將在製造廠進行現場指導。

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